優(yōu)化工藝流程 提升經(jīng)濟效益 |
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近年來,中國兵器工業(yè)集團北方華錦化工集團盤錦北方瀝青股份有限公司緊密圍繞“結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新、精益管理”三條主線,不斷深挖內(nèi)部潛力,提升產(chǎn)品品質(zhì),以適應(yīng)市場需求,通過打造40萬噸/年加氫尾油異構(gòu)脫蠟精益生產(chǎn)線,有效延長石化產(chǎn)業(yè)鏈,投產(chǎn)以來(2014-2017年)實現(xiàn)了煉油效益最大化。 北瀝公司40萬噸/年加氫尾油異構(gòu)脫蠟生產(chǎn)線于2013年8月裝置中交,2013年11月投產(chǎn),生產(chǎn)線采用DCS控制系統(tǒng),依靠各種控制、運算模塊的靈活組態(tài),實現(xiàn)多樣化的控制策略;具備生產(chǎn)組織均衡化、管理流程標準化、運行狀態(tài)可視化、管控手段信息化、生產(chǎn)作業(yè)自動化、生產(chǎn)狀態(tài)連續(xù)化等特點。該生產(chǎn)線建成后,為公司帶來利潤的同時,也使公司成為國內(nèi)唯一能夠生產(chǎn)環(huán)烷基和石蠟基兩大類高檔潤滑油基礎(chǔ)油的專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè),大幅提高了市場影響力和知名度,并為后期生產(chǎn)成品潤滑油奠定了基礎(chǔ)。 經(jīng)過幾年來的生產(chǎn)運行,北瀝公司對40萬噸/年加氫尾油異構(gòu)脫蠟生產(chǎn)線的操控能力得到了持續(xù)提升,并且逐步形成了從原料質(zhì)量跟蹤——原料儲運管理——原料預處理——生產(chǎn)工藝操作調(diào)整——產(chǎn)品檢驗檢測——產(chǎn)品售后服務(wù)全流程的管理體系,使公司產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性及性能不斷得到提升,但同時也暴露出一些瓶頸問題。為了實現(xiàn)持續(xù)的優(yōu)化提升,公司將此生產(chǎn)線確定為精益生產(chǎn)線,通過對生產(chǎn)計劃、工藝、設(shè)備管理、物料平衡、安全、環(huán)境等生產(chǎn)過程的全方位調(diào)查分析,針對脫硫劑更換頻繁,更換貴金屬催化劑費用較高的實際問題,確定了延長脫硫吸附工藝換劑周期、延長催化劑使用壽命兩個攻關(guān)課題。 在實施脫硫吸附工藝優(yōu)化改造過程中,公司以延長脫硫劑粉化時間為目標,與脫硫劑研制方、生產(chǎn)商共同研究解決方案,充分進行試驗,達到脫硫劑粉化極限在一年以上后進行實際應(yīng)用。優(yōu)化脫硫吸附工藝環(huán)節(jié),實現(xiàn)減少脫硫罐阻塞情況的發(fā)生頻率,延長脫硫劑更換周期;新增一臺脫硫反應(yīng)器,增加一倍脫硫劑的裝填量,延長運行周期,一年減少2-3次換劑停車,節(jié)約開停工成本及換劑成本,最終實現(xiàn)連續(xù)運行兩年更換一次脫硫劑的目標。 在實施貴金屬催化劑再生與應(yīng)用的攻關(guān)項目中,公司與催化劑研制方、生產(chǎn)商、催化劑再生服務(wù)商共同研究解決方案,以實現(xiàn)恢復貴金屬催化劑活性為目標,充分進行試驗,在保證其理化指標達標的基礎(chǔ)上,確保回收率達到97%,力爭達到98.5%以上,達到使用再生貴金屬催化劑代替新劑的目的。延長了貴金催化劑的更換周期,降低了使用費用。 幾年來,北瀝公司通過對40萬噸/年加氫尾油異構(gòu)脫蠟精益生產(chǎn)線的不斷改進、優(yōu)化、提升,已產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟效益。其中實施脫硫吸附工藝優(yōu)化改造,脫硫劑改型前更換脫硫劑每年可降低費用240-360萬元/年,新增一臺脫硫反應(yīng)器,每年可降低費用320-550萬元;實施貴金屬催化劑再生與應(yīng)用,可減少直接費用1500萬元/年以上;2014-2017年該生產(chǎn)線減少開停車次數(shù)創(chuàng)效4.18億元,平均為800萬元/月,上述改造達到預期后可減少2-3次開停車(20-45天),可增加創(chuàng)效530-1200萬元/年。以上優(yōu)化項目實施后,合計創(chuàng)效2350—3250萬元/年。(邱明斐) |
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